淺談耐火磚在回轉窯過渡帶的使用經(jīng)驗
巫裕旋,潘國文,黃少琴
(廣西魚峰水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008)
【摘 要】鎂砂價格上漲導致鎂磚價格翻倍,窯內(nèi)過渡帶使用鎂磚增加了生產(chǎn)成本,鎂磚導熱 系數(shù)高造成筒體溫度偏高, 筒體散熱大, 能耗偏高, 熟料標準煤耗在 117 kg/t。目前市場不 斷研發(fā)和推廣新型耐火材料,硅莫紅磚替代窯內(nèi)過渡帶鎂鋁尖晶石磚推廣使用,能降低企業(yè) 生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品使用性能,對此文章主要分析了硅莫紅磚在回轉窯過渡帶中的使用。 【關鍵詞】硅莫紅磚;筒體溫度;生產(chǎn)成本;使用壽命;節(jié)能降耗
廣西魚峰水泥股份有限公司現(xiàn)有 4 條規(guī)模不同的水泥熟 料生產(chǎn)線,二線窯是 1986年引進的丹麥史密斯公司日產(chǎn)熟料 3 200 t/d 的新型干法生產(chǎn)線,窯規(guī)格為 4.55 m ×68 m, 2011 年之前窯內(nèi) 50~68 m使用抗剝落磚和粘土磚,2012— 2016 年更換為鎂鋁尖晶石磚。 由于鎂鋁尖晶石磚導熱系數(shù)高, 造成回轉窯筒體溫度偏高,從過渡帶 25 m 開始至45 m,筒 體溫度基本在 33~350 ℃,筒體散熱造成的熱量損失較大, 無形中增加了煤耗。 從窯系統(tǒng)能源分布狀況分析來看,系統(tǒng)表 面散熱能耗約為 8.6 kgce/t, 占系統(tǒng)熱耗 6%[1]。而筒體表面 散熱為系統(tǒng)散熱主要部分, 因此降低筒體表面散熱為節(jié)能降耗 重要環(huán)節(jié),另外鎂砂價格上漲導致鎂磚價格翻倍,增加了生產(chǎn) 成本。目前市場不斷研發(fā)和推廣新型耐火材料,硅莫紅磚在國內(nèi)其他回轉窯過渡帶中有部分使用經(jīng)驗,如能夠在廣西魚峰水 泥股份有限公司回轉窯過渡帶推廣使用,將對降低生產(chǎn)成本和 能耗有很好的促進作用,在此進行相應的技術探討。
1 生產(chǎn)基本情況
2016年通過對外考察和引進新技術, 公司統(tǒng)一配磚,二 線窯 35 m 后更換為導熱系數(shù)低的硅莫1680 耐火磚,更換后 筒體溫度下降 30~50 ℃,卓有成效。 但因考慮到兩種耐火磚 的性能及窯內(nèi)不同部位耐火材料損壞機理的差異,二線窯內(nèi)仍 有一些部位繼續(xù)使用鎂鋁尖晶石磚。 技改后二線窯內(nèi)配磚方案 見表 1。
2018 年,公司面臨的問題如下:①隨著鎂砂價格上漲,鎂鋁尖晶石磚的價格也隨之翻倍,極大地增加了檢修及生產(chǎn)成 本; ②鎂鋁尖晶石磚導熱系數(shù)高, 過渡帶筒體溫度偏高,維持 在 330~350 ℃,筒體散熱大, 能耗偏高, 熟料標準煤耗在 117 kg/t,與行業(yè)先進水平差距大; ③鎂磚耐磨性能偏低,過 渡帶耐火磚因沒有窯皮保護,受到物料磨損嚴重,運行后期偏 薄后容易出現(xiàn)高溫和掉磚,使用壽命基本維持在 9~ 10 個月, 制約檢修運行周期 1 年的目標。
表 1 二線窯窯內(nèi)配磚方案
序號 | 窯內(nèi)部位(m) | 所用耐火材料名稱 | 長度(m) | 用量(t) |
1 | 0~ 1.0 | 窯口專用澆注料 | 1 | 12 |
2 | 1.0~ 2.2 | SiC 高耐磨磚 | 1 | 7.9 |
3 | 2.2~ 7 | 鎂鋁尖晶石磚 | 1 | 41 |
4 | 7~ 21 | 鎂鐵尖晶石磚 | 14 | 118 |
5 | 21~ 25 | 鎂鋁尖晶石磚厚磚( 622/322) | 4 | 36 |
6 | 25~ 30 | 鎂鋁尖晶石磚 | 5 | 41 |
7 | 30~ 34 | 鎂鋁尖晶石磚厚磚( 622/322) | 4 | 36 |
8 | 34~ 35 | 鎂鋁尖晶石磚 | 1 | 1.65 |
9 | 35~ 67 | 硅莫 1680 | 7 | 256 |
10 | 67~ 68 | 窯口專用澆注料 | 1 | 7 |
2 改造方案
為應對使用鎂鋁尖晶石磚所導致的問題,改善回轉窯筒體 配磚方案,公司進行了多次考察。 廣西某水泥有限公司擁有兩 條產(chǎn)能為 5 000 t/d、 規(guī)格為4.8 m×72 m 的新型干法水泥熟 料生產(chǎn)線,其窯內(nèi)配磚方案曾與公司類似,即在過渡帶使用鎂 鋁尖晶石磚,同時也出現(xiàn)了窯筒體溫度偏高的問題。 因此,從 降低筒體溫度和熟料煤耗等方面考慮,2015 年該公司開始使 用導熱系數(shù)更低的硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶石磚(見表 2) ,換 磚后窯筒體溫度下降40~50 ℃,耐火磚使用周期不變,且沒 有出現(xiàn)質量問題。
考察過程中從某廠的筒體掃描圖看, 使用硅莫紅磚的過渡 帶溫度顯示最高為 272 ℃,現(xiàn)場測量實際溫度比筒體掃描高 20 ℃,且確認現(xiàn)場沒有軸流風機進行冷卻,因此過渡帶實際 溫度應為 290 ℃左右。 公司二線窯 1 月對過渡帶進行定檢換 磚,從 23.2 m 更換為 29.4 m,所使用的耐火磚為奧鎂的鎂鋁 鐵尖晶石磚,開窯后此處溫度也達到 360 ℃,常開軸流風機 冷卻后下降到330 ℃(如圖 1所示)。相比之下可以看出,使 用硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶石磚對于降低窯筒體溫度、 減少散熱 損失的作用是顯著的。
3 可行性分析
綜合廣西某水泥有限公司與公司二線窯耐火材料成本及使 用周期對比(見表 3) ,硅莫紅磚與鎂鋁尖晶石磚相比較,成 本更低,使用壽命更長,在過渡帶使用硅莫紅磚代替鎂鋁尖晶 石磚應該是可行的。 如果將公司二線窯 21~35 m 的耐火磚更 換為硅莫紅磚,預計購磚成本將下降 50 萬~60 萬元,筒體溫 度下降40~50 ℃,筒體散熱損失減少,對降低煤耗有很大的 促進作用。 另外,公司 4 條窯普遍存在窯筒體溫度高的現(xiàn)象, 熟料標準煤耗均達到 117 kg/t, 如果此方案在二線窯試用成 功,以后推廣到其他3 條窯,其降本效果很可觀。 當然此方案 也存在一定風險,尤其是二線窯全年停窯次數(shù)比廣西某公司高 很多,甚至達到40 次,反復停窯對耐火磚的使用壽命影響很 大, 這是技改存在的主要風險。
砌筑施工質量是提高窯磚使用壽命的關鍵環(huán)節(jié), 優(yōu)質的耐火磚,如果砌筑質量不過關,其使用壽命必然大大縮短[2]。因 此,在確定好耐火磚方案之后,還要保證砌筑質量,通過選合 適的磚和確保砌筑質量,改造方案是完全可行的。
表 2 某水泥窯內(nèi)耐火磚技改前后對比
使用部位 | 技改前 | 技改后 |
窯門罩 | 砌磚 | 砌磚 |
窯口澆注料 | 北京通達窯 口專用澆注料 | 北京通達窯 口專用澆注料 |
窯 口 1 m | SiC 磚 | SiC 磚 |
2~ 24 m | 鎂鐵尖晶石磚 | 鎂鐵尖晶石磚 |
24~ 35 m | 鎂鋁尖晶石磚 | 硅莫紅磚 |
35 m 后 | 硅莫磚 1680 | 硅莫磚 1680 |
4 技改效果
在 2018年檢修時,二線窯按照上述方案對窯內(nèi)耐火材料 配置進行改善,將 21~35 m 由鎂鋁尖晶石磚更換為硅莫紅 磚,技改前后對比見表4。 由表4 可以看出, 此次二線窯過渡 帶耐火材料技改取得圓滿成功。
5 技改推廣
廣西魚峰水泥股份有限公司一線窯始建于 1958年,原為 濕法長窯,于 2001 年進行改造,目前為4 m×56 m 日產(chǎn)熟 料 2 350 t/d 的半干法窯,2014 年之前窯內(nèi)固相反應帶及過 渡帶使用抗剝落高鋁磚與高強耐堿黏土磚,2014—2018 年由 鎂鋁尖晶石磚替代。在使用鎂鋁尖晶石磚期間,除面臨成本及 正常生產(chǎn)時筒體溫度偏高的問題外,在每個生產(chǎn)周期的末期都 會因為筒體溫度異常升高而影響正常生產(chǎn),甚至還發(fā)生過多次 掉磚紅窯事故,且每年停窯大修入窯檢查耐火材料使用情況時都會發(fā)現(xiàn)過渡帶的鎂鋁尖晶石磚損耗較大, 耐火磚剩余厚度較 薄,不得不進行更換。
表3 廣西某水泥有限公司與公司二線窯耐火材料成本及使用周期對比
使用部位 | 廣西某水泥有限公司 | 價格、使用周期 | 公司二線窯 | 價格、使用周期 |
窯門罩 | 砌磚 | 5 000~ 6 000 元 /m2 使用 3~ 4 年 | 砌磚 | 1 200 元 /t ( 不包括磚)已用 2 年 |
窯口澆注料 | 北京通達 窯 口專用澆注料 | 使用周期 1~ 2 年,使用 2 個周期有風險,出現(xiàn)過 整片垮落現(xiàn)象 | 北京通達 窯 口專用澆注料 | 1 年 |
窯 口 1 m | SiC 磚 | 使用周期 1 年 | SiC 磚 | 使用周期 1 年 |
2 ~ 7 m | 鎂鐵尖晶石磚 | 9 700 元 /t 使用周期 1~ 2 年 | 鎂鋁尖晶石磚 | 10 500 元 /t 使用 1 年 |
7~ 21 m | 鎂鐵尖晶石磚 | 9 700 元 /t 使用周期 1~ 2 年 | 鎂鐵尖晶石磚 | 9 700 元 /t 使用 1 年 |
21~ 24 m | 鎂鐵尖晶石磚 | 9 700 元 /t 使用周期 1~ 2 年 | 鎂鋁尖晶石磚 | 10 500 元 /t 使用 10~ 12 個月 |
24~ 35 m | 硅莫紅磚 | 6 000 元 /t 使用周期 1~ 2 年 | 鎂鋁尖晶石磚 | 10 500 元 /t 使用 10~ 12 個月 |
35 m 起 | 硅莫磚 1680 | 4 000 元 /t 使用周期 2~ 6 年 | 硅莫磚 1680 | 4 000 元 /t 已使用 2 年,仍在用 |
表 4 二線窯技改前后部分參數(shù)對比
主要參數(shù) | 技改前 | 技改后 | 效果對比 |
耐火材料 | 鎂鋁尖晶石磚 | 硅莫紅磚 | 成本下降 60 萬元 |
筒體表面溫度 | 330 ℃ | 270 ℃ | 下降 60 ℃ |
耐火材料 使用壽命 | 8 個月 | 2018 年 6 月至 2019 年 7 月,連續(xù)運轉 13 個月 | 壽命提高 5 個月 |
運轉一周期后 厚度 | 100~ 120 mm | 130~ 160 mm | — |
因此,在二線窯技改取得成功后,一線窯也隨之在 2019 年檢修時將窯內(nèi)過渡帶的部分鎂鋁尖晶石磚替換為硅 莫紅磚。 新?lián)Q磚后,升溫是最關鍵的一個環(huán)節(jié),我們按以下 經(jīng)驗進行操作,在更換窯磚超過 20 m,烘烤時升溫速度控 制在 20~30 ℃/h 較為適宜,更換磚襯長度在 20 m 以內(nèi), 烘烤升溫速度為 40~50 ℃/h[3]。經(jīng)過嚴格的升溫程序投料 穩(wěn)定后,一線窯的過渡帶筒體溫度由 340 ℃降至 300 ℃左 右,筒體散熱損失減少,全年熟料標準煤耗大幅降低,且運 轉周期末期筒體溫度較為平穩(wěn),同時購磚成本降低了 40 萬 元左右。
6 結語
通過對二線窯過渡帶耐火磚技改并推廣,廣西魚峰水泥股份有限公司不僅每年節(jié)約耐火材料成本 100 萬元左右,且對 延長耐火磚使用壽命也有很大促進作用,技改后二線窯創(chuàng)造了 窯內(nèi)耐火磚連續(xù)運轉 13 個月的歷史記錄。 另外,筒體表面溫 度大幅下降,降低體表散熱對系統(tǒng)節(jié)能降耗也有很大促進作 用。對回轉窯耐火磚的換磚方案進行調整與嘗試,尋求更優(yōu)、 更合理的方案,對節(jié)能降耗產(chǎn)生了積極作用。
參 考 文 獻
[1] 齊硯勇,鄧國亮,柯勝強.中國水泥工業(yè)燒成系統(tǒng)技術
升級路線圖之預熱器現(xiàn)狀與創(chuàng)新性改造[J]. 新世紀水 泥導報,2017,23( 1):36-42.
[2] 納杰.關于延長回轉窯耐火磚使用壽命的探討[J]. 有
色金屬設計,2017,34( 1):62-64.
[3] 張志勇.回轉窯耐火磚的使用和維護經(jīng)驗[J]. 新世紀
導報,2008,14( 2):38-40.















