陽煤豐喜集團臨猗分公司合成氨二分廠(以下簡稱臨猗二分廠) 甲醇 /合成氨項目原氣化裝置為 3 臺耐火磚氣化爐、1 臺水冷壁激冷流程氣化爐,其中 3 臺耐火磚氣化爐分別于 2006 年、 2008 年投產(chǎn)運行,水冷壁激冷流程氣化爐于 2011年投產(chǎn)運行,氣化裝置 3 開 1 備。但在生產(chǎn)過程中存在以下問題: ①由于耐火磚更換,出現(xiàn)備用爐不備的情況; ②耐火磚氣化爐在運行爐緊急停車后,備用氣化爐無法立即投入使用,對系統(tǒng)的負荷產(chǎn)生一定影響; ③耐火磚的維修費用較高,煤種適用范圍窄。為改變上述狀況,臨猗二分廠決定采用清華大學(xué)新型煤氣化技術(shù)“合成氣蒸汽聯(lián)產(chǎn)氣化爐”對其耐火磚爐型進行改造,得到了山西省科技廳 2015年度山西省科技重大專項的支持。合成氣蒸汽聯(lián)產(chǎn)氣化爐(晉華爐) 燃燒室采用水冷壁代替原有的耐火磚,激冷室上部增加廢鍋段。改造后的氣化爐可燃燒灰熔點低于1 520℃的煤種,氣化爐壁溫比耐火磚爐的要低,廢鍋副產(chǎn)高壓蒸汽,降低了系統(tǒng)能耗,并且系統(tǒng)的運行更加安全穩(wěn)定。?
1、工藝流程改造?
改造方案的灰水處理流程和耐火磚氣化爐的基本相同,現(xiàn)僅就水冷壁系統(tǒng)、廢鍋系統(tǒng)及氣化水循環(huán)系統(tǒng)做簡要敘述。?
1.1新增氣化室水冷壁系統(tǒng)?
來自鍋爐供水母管的高壓鍋爐水通過液位調(diào)節(jié)閥控制后,將鍋爐水送入汽包作為汽包的補水,汽包內(nèi)的水經(jīng)過鍋爐水循環(huán)泵加壓后分別進入主水冷壁、頂盤管、渣口盤管、工藝燒嘴以及火焰檢測器,鍋爐水在氣化爐內(nèi)吸收熱量后回流至汽包,水冷壁汽包上半部副產(chǎn)少量的飽和蒸汽,壓力為4.5 MPa。正常生產(chǎn)時流量為 1 t /h,開車時最大流量約為 13 t /h,這部分蒸汽減壓并入 2.5 MPa等級的蒸汽管網(wǎng)利用。?
氣化爐水冷壁系統(tǒng)的進、出口均設(shè)有壓差測量儀和溫度測量儀,當(dāng)某一組水冷壁出水的壓差?
和溫度出現(xiàn)大幅度波動時,可能是該組水冷壁管出現(xiàn)泄漏或過熱。為了保護氣化爐的工藝燒嘴,在工藝燒嘴冷卻水的進、出口流量處設(shè)置流量差聯(lián)鎖,進、出口流量差三選二進入聯(lián)鎖系統(tǒng); 當(dāng)流量差達到聯(lián)鎖值時,氣化爐停車觸發(fā)器啟動,氣化爐聯(lián)鎖停車。?
1.2新增廢鍋系統(tǒng)?
來自鍋爐供水母管的高壓鍋爐水通過液位調(diào)節(jié)閥控制,將鍋爐水送入廢鍋汽包作為汽包的補水,汽包內(nèi)的水經(jīng)廢鍋進水分配管進入氣化爐廢鍋,鍋爐水在廢鍋內(nèi)吸收熱量后回流至廢鍋汽包,汽包下半部的液態(tài)水經(jīng)廢鍋進口分配管在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)使用,汽包上半部副產(chǎn)的飽和蒸汽壓力為5.4 MPa,正常生產(chǎn)時其流量為26 t /h。由于全廠蒸汽管網(wǎng)2.5 MPa 等級的蒸汽不夠用,因此這部分蒸汽減壓并入 2.5 MPa 等級的蒸汽管網(wǎng)利用。此次氣化爐耐火磚改造為晉華爐后系統(tǒng)的開車方式和方法與原有的耐火磚爐相比有所不同,改造后系統(tǒng)的升溫時間將由原來的 72 h 以上縮短為 2 h 內(nèi)完成。此次改造后取消預(yù)熱燒嘴,使用新型的一體化燒嘴,點火升溫投料一體化完成。?
2、設(shè)備方面的改造?
對氣化爐本體進行整體更換,新增水冷壁汽包、廢鍋汽包、鍋爐水循環(huán)泵,更換新的工藝燒嘴,取消激冷水過濾器等設(shè)備。
3、儀表方面的改造?
儀表控制方面,由于改造后系統(tǒng)的點火方式及投料情況與之前的耐火磚爐不同,需要對氣化爐安全聯(lián)鎖進行修改,修改后氣化的點火通過程序自動完成,氣化投料成功后需要停止燃料氣,這些都是通過氣化爐安全聯(lián)鎖完成的,停車的聯(lián)鎖基本沒有變化。氣化爐停車的聯(lián)鎖需要增加汽包的液位聯(lián)鎖、鍋爐水循環(huán)泵出口的流量聯(lián)鎖、廢鍋汽包液位聯(lián)鎖、氣化爐底部溫度聯(lián)鎖,取消氣化爐液位聯(lián)鎖。?
4、改造后氣化爐主要性能指標?
改造前、后氣化爐主要性能指標的對比見表2。其中,比氧耗、比煤耗、廢鍋副產(chǎn)5.4 MPa 蒸汽、水冷壁副產(chǎn)4.5 MPa 蒸汽,均以生產(chǎn)1 000m3( CO + H2 ) 計。?
5、改造過程及開車運行情況?
氣化爐現(xiàn)場改造于 2015年11月開始建設(shè), 11月底氣化爐已吊裝到位,水冷壁安裝到位,并完成探傷和試壓; 2015年12月,煤漿管道、水冷壁水循環(huán)管線配管結(jié)束; 2016年1月,氧氣管線結(jié)束,全部配管及相關(guān)儀表安裝于2016年1月中旬完成 2016 年 2月進入實際試車階段。2016年3月28日,氣化爐改造項目進行原始烘爐。烘爐過程中對廢鍋進行堿煮,2016 年 4月1日19: 25 點火 20: 40 投料22: 30 并入系統(tǒng)運行。投料前,水冷壁蒸汽產(chǎn)量 15 t /h,投料 1 h內(nèi)水冷壁蒸汽產(chǎn)量降至3 t /h。系統(tǒng)初步穩(wěn)定在氧氣12200 m3 /h(標態(tài)) ,煤漿量 26 m3 /h,系統(tǒng)壓力3.65 MPa,廢鍋蒸汽產(chǎn)量 26.7 t /h。2016年4 月2日,裝置負荷提高至氧氣 15 000 m3 /h(標態(tài)) ,煤漿量 32m3 /h。截至目前整個裝置運行平穩(wěn),各項指標均達到設(shè)計值。?
6、改造后對系統(tǒng)的影響?
改造前,氣化系統(tǒng)無副產(chǎn)蒸汽; 改造后,可副產(chǎn)高壓蒸汽27 t /h。氣化系統(tǒng)的黑水循環(huán)量減少為改造前的40%左右,激冷水泵流量由改造前的220 m3 /h降至 65 m3 /h,氣化爐去高壓閃蒸罐的黑水量由改造前60 m3 /h 降至 0 m3 /h,洗氣塔高壓閃蒸罐的黑水量由改造前 20 m3 /h 提高至35 m3 /h。改造前,閃蒸系統(tǒng)需要使用高壓角閥4臺,改造后僅需2臺,閃蒸系統(tǒng)的熱負荷比改造前降低60%。?
7、結(jié)語?
(1) 組合式點火升溫過程簡化,點火、投料程序一體化完成。水煤漿投料點火采用獨特的“火點火”技術(shù),氣化爐從冷態(tài)到滿負荷僅需 5 h。輻射式蒸汽發(fā)生器下部采用特殊結(jié)構(gòu),合成氣與黑水同時并行進入洗氣塔,氣化爐不再控制液位,操作簡單。?
(2) 由于開車速度快、檢修時間短,所以無需備爐,為后系統(tǒng)的負荷增加提供了一個簡潔、經(jīng)濟的技術(shù)改造方案,節(jié)省了氣化爐耐火磚的更換費用。?
(3) 極大地減少了烘爐時間,不僅延長了氣化爐的在線率,而且節(jié)約了大量的烘爐燃料氣。?
(4) 改造后,氣化爐燃燒室的容積增加至20 m3左右,氣化爐容量的增加為系統(tǒng)擴產(chǎn)打下了?
(5) 堅實的基礎(chǔ)。即使不增加氣化爐負荷,由于氣化爐燃燒室的容積增加,水煤漿在爐內(nèi)的停留時間?
(6) 將比在耐火磚爐內(nèi)的長,有效氣的含量有較大增加,煤的碳轉(zhuǎn)化率也得到提高。?
(5) 對其他附屬系統(tǒng)基本上沒有進行改造,在實現(xiàn)技術(shù)更新?lián)Q代的同時最大限度地降低了投資。?
(6)煤種適用性擴大,可氣化灰熔點低于1 520 ℃的煤種。?
(7)由于改善了工藝燒嘴的運行條件,燒嘴可連續(xù)運行100 d以上。?
(8)氣化爐采用熱能工程領(lǐng)域成熟的垂直管結(jié)構(gòu),水循環(huán)按照自然循環(huán)設(shè)計,強制循環(huán)運行,最大限度保證水冷壁的安全運行。?
(9)氣化爐將煤氣化過程中煤氣的顯熱全部回收,產(chǎn)生高品位蒸汽,充分利用了水煤漿氣化能量消耗集中便于回收的優(yōu)勢,克服了干粉氣化能量消耗分散、不易回收的問題,使能量利用更充分。?
(10)氣化爐液位不再控制,操作更簡單、更方便。?
(11)取消了激冷水過濾器、激冷環(huán)、下降管等設(shè)備,水系統(tǒng)循環(huán)優(yōu)化,運行成本降低。?
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